營(yíng)口氨水地址
發(fā)布時(shí)間:2024-07-12 01:42:10
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該法技術(shù)先進(jìn),自動(dòng)化程度高,而且產(chǎn)品的成本較低,適合大規(guī)模的進(jìn)行生產(chǎn)。且氫源較廣,使得成本和能耗降低,“三廢”治理基本解決。我國(guó)自行開發(fā)的蒽醌法生產(chǎn)雙氧水工藝技術(shù)經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn),先后取得以重芳烴取代苯溶劑、以磷酸三辛酯取代氫化萜松醇,以空氣代替純氧作氧化劑、以鈀催化劑取代鎳催化劑、開發(fā)新氫源、開發(fā)高濃度雙氧水生產(chǎn)技術(shù)等科研成果,并普遍推廣應(yīng)用。

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在一定范圍內(nèi),隨著氨水濃度的增加,果殼活性炭表面的腐蝕程度不斷加強(qiáng),所得到的溝槽結(jié)構(gòu)隨之發(fā)生變化。改性前,果殼活性炭表面有較多碎屑,部分碎屑直接填充在孔洞里面。在5%氨水改性后,活性炭表面碎屑明顯減少并發(fā)生內(nèi)凹,出現(xiàn)大量溝槽,這些溝槽里又分布著大量孔洞,這些孔洞是微晶碳被不斷燒失,新舊孔隙頻繁交替的產(chǎn)物,而且分布比較均勻,孔徑約為1.1μm。

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萃余工作液的脫水處理,以往采用堿處理工藝。堿處理工藝中堿液可能倒流到萃取塔,引起萃取塔中的雙氧水迅速分解,放出氧氣,使塔內(nèi)急劇升壓。另外堿性工作液也可能進(jìn)入酸性的氧化單元帶來(lái)更大的操作風(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)工作液的處理主要采用萃余工作液真空脫水和活性氧化鋁處理工藝,工作液體系基本都是在酸性狀態(tài)下運(yùn)行從工藝本質(zhì)上消除了工作液帶堿給生產(chǎn)帶來(lái)的不安全因素,又使得后處理白土床真正發(fā)揮工作液降解物的再生效用裝置生產(chǎn)本質(zhì)上更加安全。

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氧化工序送來(lái)的氧化液進(jìn)入萃取塔被純水萃取出其中的過(guò)氧化氫后從塔頂流出,稱為萃余液。萃余液中雙氧水的含量高會(huì)降低萃取收率、影響產(chǎn)量、增加后處理負(fù)荷、增大堿和活性氧化鋁的消耗。嚴(yán)重時(shí)大量的雙氧水被帶入后工序引發(fā)安全事故。萃余液中雙氧水的含量低對(duì)系統(tǒng)無(wú)不良影響,故生產(chǎn)中要求越低越好。三、工作液堿度循環(huán)工作液呈微堿性有利于氫化反應(yīng)的進(jìn)行,但工作液堿度過(guò)高易造成白土床活性氧化鋁粉化失活,對(duì)于催化劑載體氧化鋁也有不利影響。系統(tǒng)帶堿嚴(yán)重時(shí)更易造成氧化液堿性,雙氧水大量分解,引起超溫超壓燃燒爆炸等安全事故。

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管材檢查需要注意的重.點(diǎn)在觀察管道有無(wú)劃痕、擦傷等缺陷,以便判斷是否會(huì)導(dǎo)致漏氣并及時(shí)修復(fù);2、操作人員需要制訂事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)救援防護(hù)培訓(xùn),配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)備,建立配備、發(fā)放和使用的管理制度。液氨泄漏事故應(yīng)急預(yù)案要定期進(jìn)行演練,以保證操作人員對(duì)突發(fā)事件的處理能力和防護(hù)搶救能力。3、為了避免在夏天太陽(yáng)照射下引起的儲(chǔ)罐壓力過(guò)大,球罐應(yīng)該在外壁涂上一層涼膠,以減小太陽(yáng)輻射的熱量,降低熱傳導(dǎo),保證儲(chǔ)罐安全地度過(guò)夏天4、管道設(shè)備投入使用之前需要,先將其吹掃干凈,然后用氮替代。特別是不能有水,不然的話,一旦遇到水,液氨就會(huì)發(fā)生大量的溶解熱,極易引發(fā)危險(xiǎn)。

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存儲(chǔ)量:液氨儲(chǔ)存罐不得超過(guò)儲(chǔ)存罐容積的85%,否則將出現(xiàn)壓力超出控制范圍或液氨倒槽操作,嚴(yán)重將引發(fā)超壓泄露爆炸的事故。5、氨液位控制:當(dāng)出現(xiàn)放氨速度過(guò)快,液位操作過(guò)低可能是儀控失靈所導(dǎo)致,將會(huì)引起合成高壓氣竄入液氨儲(chǔ)存罐,造成儲(chǔ)存罐超壓和氨氣大量泄露,極易引發(fā)安全事故。